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新聞來源:本站發布日期:2015-04-17發布人:admin
1普通磷銅陽極存在的問題
傳統的普通鑄態組織磷銅陽極,存在的不足 有槽底大量陽極泥和氯離子的過量消耗㈣。電鍍過程 中,開缸后3個月~6個月,鈦藍底部就會產生大量的 陽極泥和十分細小的銅渣顆粒,這些細小的銅渣顆 粒跌落在鈦藍外,在陽極袋中形成一價銅離子,由于岐化原因在溶液中形成銅粉,在板面電鍍和圖形 電鍍中細小銅粉沉積在陰極表面,這是造成PCB表面 粗糙的主要原因之一。
另外,氯離子消耗過快,雖然可以通過添加鹽 酸補充來解決,但是,由于需要經常添加鹽酸,造成氯離子濃度的波動較大,對產品質量的穩定有不 良影響。
2微晶磷銅的優點
為了解決和克服普通鑄態磷銅陽極材料存在的 缺點,國內有關生產磷銅陽極的廠家,經過不斷的 研究和試驗,通過重結晶的方法,已經成功將磷銅 陽極從鑄態組織轉變為加工態組織。據報道,佛 山市承安銅業有限公司,成功研發數碼連鑄技術, 生產微晶磷銅球陽極材料。在制造磷銅球過程中,引進特殊微晶處理工藝,使鑄態組織的晶粒形態、 大小、取向及宏觀缺陷,如氣孔、縮孔與疏松、裂 紋、夾雜等缺陷得到明顯的改善,使鑄態組織粗大 的樹枝晶或柱狀晶破碎重結晶,細化晶粒從而使組 織非常致密、成分非常均勻,銅球的物理化學、機 械性能獲得顯著的提高。同時,' 通過增加了銅球尺 寸,降低了保養期間銅球過程中掉槽幾率,避免了 銅粒銅絲的產生。
在金相顯微鏡下,進行組織觀察和拍照〔200 倍)。
生產實踐證明,使用普通鑄態磷銅球,銅球 和陽極袋通常要3個月左右就要清洗一次,需耗費大 量人力物力,銅球利用率只有96%~97%;使用重結 晶的微晶磷銅球作為陽極,銅球和陽極袋使用壽命 可以成倍增加,6個月~12個月清洗和更換一次,電 鍍板面銅粒等問題不良率減少了50%。銅球利用率提 升了2.5%以上,鍍液中氯離子濃度穩定易控制。綜 合銅球開缸投入量、過程保養清洗損耗,同比條件 下,重結晶微晶磷銅球比普通磷銅球費用下降RMB0.45元/SF左右。
此文關鍵詞:潤錦|微晶磷銅陽極